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煙氣(qì)在線檢測怎麽進行脫硫和脫硝的問(wèn)題
2019-10-22

  煙氣在線檢測是要怎麽進行脫硫和脫硝的問題(tí),具體的原(yuán)因和解決方法(fǎ)是什麽呢?下麵給大(dà)家詳細的介紹(shào)一下。

煙氣在線檢測怎麽進行脫硫和脫硝的問題

1硫酸(suān)銨結晶顆粒小及處(chù)理(lǐ)
1.1主要原因(yīn)
  主要原因是因為進入脫硫塔煙道處(chù)防(fáng)腐(fǔ)層脫落到濃縮段,堵塞二級(jí)循環泵噴頭,使得脫硫塔濃縮段溫度太高(gāo)。其(qí)次可能是液氨投(tóu)入量太大,脫硫塔pH值太高,影響硫酸銨的(de)結晶效果。也可能是由於鍋爐布袋除塵器泄露,導致煙(yān)氣中粉塵進入脫硫裝置(zhì),這時二(èr)級循環泵噴頭(tóu)流(liú)通不順暢,由於堵塞造成濃縮段封閉,同時溫度(dù)升高,硫酸銨結晶顆粒太小,分離(lí)效果差。
1.2解決措施
  一般脫(tuō)硫係統在開車前,首先(xiān)要進行試車實驗。脫硫係統檢修後,少進行兩(liǎng)天水聯動試車,並對脫硫塔、循環槽進行清理。水聯(lián)動試車結束後,觀察噴頭及泵(bèng)體運行情況,保證不堵塞噴頭防止堵塞。
  降低對液氨的投入量,對脫硫塔進行整體的調整控製,確保脫硫塔出口煙氣穩(wěn)定。同時(shí)控製脫硫塔pH值。將一(yī)、二級循環泵的入口過濾器換成管道過濾器,籃式過濾器密閉性差(chà),雜質顆粒會堵塞噴頭,影響出料效果。
  還(hái)可以改進鍋爐除塵係統,一般使用較為廣泛的是布袋除塵器,可以用電袋複合式除塵來進行替換,確保煙氣(qì)之後的排放達到國家規範水平和環保(bǎo)要求,從而大大降低煙塵對係(xì)統產生的不利影響(xiǎng)。
2硫酸銨管線斷裂
2.1主要原因
  脫硫塔到硫酸銨廠房的脫硫管線經常破裂(liè),並(bìng)且時間長,導致(zhì)不能正常出料,破壞原來的結晶顆粒。一(yī)般在運行(háng)過程中硫酸銨管線的蒸汽伴熱經常存在不合適形(xíng)式,常解決的辦法就是出料後(hòu)及(jí)時用水衝洗,避免對管線的封堵。但是又出現一個問題,由於存在熱脹冷縮的特性,特別容易出現管線(xiàn)彎(wān)頭、膨脹節、法蘭處極易拉裂等(děng)問題。
2.2解決措施
  及時聯係搶修單位對管線進行連接,避免管線泄露導致出料受限。改(gǎi)造原有的硫銨管線伴熱方式,采用電伴熱方式來代替蒸汽伴熱,除此之(zhī)外也可以(yǐ)在管線上另(lìng)外增加(jiā)膨脹節的個數(shù)。
3液氨壓力不穩定
3.1主(zhǔ)要原因
  對(duì)於液氨的供應而言,一般情況下由於管線距離長,使得液氨壓力(lì)不穩定(dìng),結果就是控製二氧(yǎng)化(huà)硫比較(jiào)困(kùn)難,這樣對硫銨的氧化效果同樣大打折扣。常用的方法是用針(zhēn)型閥門調節係統液氨含量,但是當閥門在開度過小,整個操(cāo)作(zuò)過程比較困難。
3.2解(jiě)決措施
  把氨變成液氨泵(bèng),強化液氨泵(bèng)的管理工作。另一種措施是在循環槽或者循環(huán)槽頂部處安裝壓力表(biǎo),這樣可以隨(suí)時了解管線壓力的變化(huà)情況,方便工藝(yì)操作和調整。
4過濾器堵塞頻繁
4.1主要(yào)原因
  鍋爐廠脫硫係統中循環泵的入口大多都采用籃式過(guò)濾器,工作一段時間後(hòu)係統中的(de)一級循環泵電流就會降低,拆開檢修後發現過濾器內存在例(lì)如樹脂(zhī)等(děng)膠體雜質。籃式過濾器本身存在一個缺點,由於底部有(yǒu)間隙導致密(mì)封性差。對其進(jìn)行檢修時發現一些過濾器中(zhōng)的雜質顆(kē)粒已經把噴頭堵塞(sāi)。為了防止堵塞噴頭造成的影響,脫硫塔超溫,結果影響結(jié)晶出料。
4.2解決措施
  首先(xiān)可(kě)以更換過濾器,使用密封效果好的管道(dào)過濾(lǜ)器。其次分析得知過濾器入口中堵塞物主要是硫酸銨,經研究後發現一開始使用12mm孔徑的過濾器(qì),經過(guò)一段時(shí)間運行後換成14mm孔徑的管道過濾。
5脫硫塔pH值過高
5.1主要原因
  電廠為了保(bǎo)證脫硫效率,增加(jiā)液氨的使用量,導致的結果是一級循(xún)環中的酸堿值變大,這時循(xún)環槽下層漿(jiāng)液和脫硫塔中濃縮段的酸堿值都升高。結果就是脫硫塔中顆(kē)粒結晶變小,密度增加,硫酸銨出料量(liàng)降低。
5.2解決措施
  可以將一級循環泵過濾器變成管道過濾器,同時減(jiǎn)少液氨的投入量,對脫硫塔進行整體(tǐ)調整控製,確保煙氣出口(kǒu)穩定,嚴格控製(zhì)pH值。一級循環A泵酸堿值控製在5~8,C泵控製在4~6,二氧化硫值控製(zhì)在20~100mg/m3。對於針型閥門脫硫係統液氨調節,閥門開(kāi)度太小時調(diào)整比較困難,即使是微調液氨的流量波動性也(yě)特別大。為了保證二氧化硫出口合格,對於同樣的液氨量(liàng),加閥後閥位為40%~50%來確保其合(hé)格,並且較為穩定。
6脫硫塔pH值過高
6.1主(zhǔ)要原因
  目前硫酸銨存(cún)在大量不達標,含氮量低,質(zhì)量差,並且市麵(miàn)上硫(liú)酸銨質量參差不齊,所以許(xǔ)多硫酸銨產品銷售不佳。
6.2解決(jué)措施
  據(jù)了解含氮量大部分不合格原因(yīn)是由於鍋爐除塵效果差,其中脫硫係統含塵量高,所以含氮量低,硫酸銨呈灰色(sè)。應該對鍋(guō)爐除塵裝置進行改造,換(huàn)成電袋複合除塵設備。
7氨逃(táo)逸及氣溶膠
7.1主要原因
  氨逃逸產生(shēng)的原(yuán)因,主要是由於氨法脫硫過程中氨水作為吸收劑,但(dàn)是氨水在常溫下存在揮發性,並且受溫度及密閉性的影響。長時間放置濃氨水,會(huì)損失大量。揮(huī)發後(hòu)的氨(ān)水不僅(jǐn)會降低脫(tuō)硫效率,對(duì)空氣還會造成汙染。所以從環保(bǎo)和脫硫兩個方麵而言減少氨水的揮(huī)發性具(jù)有重要作用(yòng)。
  對於氣溶膠而言,脫硫過程中(zhōng)氨水一般被二氧化硫吸收,但是(shì)氨水的揮(huī)發(fā)性會和未被吸收的二氧化硫反應生成亞硫(liú)酸銨,在此過程中有大量水蒸氣,導致小液滴逐漸形成大液滴(dī),即“氣溶膠”,結果就是尾氣排放(fàng)中含有亞硫酸銨,排到大氣中(zhōng)分解造成空氣的二次(cì)汙染。
7.2解決措施
  在氨法脫硫(liú)係統中放置氨逃逸監測表,這樣可以對氨逃逸量進行及時的監測(cè)。有助於減(jiǎn)少液氨的投入量,減小氨(ān)的損(sǔn)耗,並且觀察煙氣的排放情況。或者(zhě)在脫硫塔上安裝一層噴水裝置,用來解決按逃(táo)逸的問題。
  擁有一支長期(qī)從事在線氣體分析儀器、過程分(fèn)析預處理裝置研究(jiū)開發具有豐富經(jīng)驗、有理想、有技術的隊伍。尤其是在(zài)過程分析儀器在高溫、高粉塵、高濕度、高腐蝕(shí)等惡劣工況條件(jiàn)下的(de)取樣預處(chù)理方麵的關鍵技(jì)術,研發的煙(yān)氣在線監測係統、voc在線監(jiān)測係統、氨逃逸廣泛應用在水泥、冶金、鍋爐煙氣、脫硝、脫硫、製藥、化工、環保、石化(huà)、煤氣等行業,並取得了良好的使(shǐ)用效果,得(dé)到了客戶的一致好評(píng)。
  以上就是關於煙氣在(zài)線設備處理脫(tuō)硫和脫硝的問題,請大家注意(yì)。
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